布袋除塵器,鍋爐除塵器,脈沖除塵器,濕式電除塵器,單機除塵器_泊頭市利仁環(huán)保設備有限公司
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焦化廠(chǎng)焦側除塵改造工藝及改造后的使用效果

01-13
2022

我公司致力于焦化廠(chǎng)的焦爐、輸煤線(xiàn)、篩焦樓等工序的收塵,并對焦化廠(chǎng)焦側、機側除塵器改造、技改有著(zhù)非常豐富的經(jīng)驗,技術(shù)成熟、,施工期短,期待與您的合作。

焦化廠(chǎng)焦側除塵器改造是對原有吸塵罩進(jìn)行了擴大,并加裝了爐頭煙助引風(fēng)機,管道改制成皮帶槽式,并加大了原有系統的除塵風(fēng)機和布袋除塵器的過(guò)濾面積。

焦化廠(chǎng)焦側除塵改造工藝要求:

1、在爐門(mén)上方加裝煙氣導流板,導流板延伸到爐柱外側200mm,將煙氣導到車(chē)載吸塵罩內。

2、對兩臺裝煤進(jìn)行改造,在煤箱前部,與爐柱間的位置加設移動(dòng)伸縮的活動(dòng)密封罩,密封罩由液壓油缸驅動(dòng)。密封罩為L(cháng)形,煤箱兩邊各設一個(gè),前端貼近爐柱,左右側與煤餅貼近,形成密封罩,減少野風(fēng)的進(jìn)入,使從碳化室逸出的煙氣從密封罩內上升進(jìn)入設在密封罩上部的吸塵管道內。

3、對兩臺推焦車(chē)進(jìn)行改造,在推焦桿及摘門(mén)機構上部設置半密封吸塵罩。吸塵罩為二次捕集形式,在爐門(mén)外側正對炭化室設矩形吸風(fēng)管道,吸風(fēng)口正對炭化室。從炭化室逸出的70%的煙氣由此吸塵口捕集。在吸塵管道上方設大蓋板,蓋板左右兩側設擋風(fēng)板,蓋板后側(操作室前部)延蓋板長(cháng)度設吸塵管道,吸塵管道上延蓋板長(cháng)設長(cháng)縫形吸塵口,捕集前端未收集的約30%的煙氣。

4、在滑線(xiàn)內側設皮帶槽密封管道,管道上設四臺皮帶導通小車(chē),裝煤車(chē)與推焦車(chē)各配一臺,車(chē)載吸塵罩的吸塵管道與皮帶導通小車(chē)連接,實(shí)現煙氣的導通。

5、除塵站設置工藝管道、粘附性煙氣吸附裝置、除塵器、平衡閥、預噴涂裝置、卸輸灰裝置、引風(fēng)機組、煙囪、電氣控制等,風(fēng)機采用變頻控制。

焦化廠(chǎng)除塵器改造后的使用效果

1)采用地面除塵站系統除塵,降低了煉焦爐生產(chǎn)區域的粉塵濃度,凈化了工人生產(chǎn)操作環(huán)境,焦爐粉塵治理達到了煉焦行業(yè)和環(huán)保排放標準。

2)系統經(jīng)過(guò)工藝改進(jìn)后,提高了系統穩定性和性,沒(méi)有發(fā)生任何事故。

3)由于操作控制簡(jiǎn)單,延長(cháng)了系統設備的使用壽命,特別是布袋使用時(shí)間的延長(cháng)。該系統使用18個(gè)月沒(méi)有g(shù)eng換過(guò)布袋,實(shí)現了經(jīng)濟運行的目標。

4)該系統變頻技術(shù)的成功應用,既節省了用電費用,又了系統干管吸力的穩定,對整個(gè)除塵系統穩定運行起到了關(guān)鍵作用。

 


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